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蘭炭生產 水霧熄焦好處多
在我國蘭炭生產企業的內熱式直立爐工藝中,多年來普遍采用濕法熄焦水撈焦,該技術不僅造成了能源的-浪費,而且-地污染了環境。

水撈焦裝置為長9m、寬2.8m、高1m的水封式熄焦槽,配套一套烘干床。干餾爐內約550℃左右的灼熱蘭炭經推焦機推入盛滿熄焦水的熄焦槽內,熄滅并冷卻后通過刮板輸送機經烘干床烘干后送至蘭炭倉,篩分后運出。
與此同時,國慶中秋長假期間,火電生產及其電煤消費有所下降,沿海六大電廠庫存由9月30日的1029萬噸上升至10月9日的1046萬噸,長假雖已結束,但隨著六大電廠日耗的回落,發電企業煤炭庫存偏低狀況有望得到修復,電煤采購積極性也會隨之降溫。
水撈焦裝置存在的問題是:
1熄焦過程是用水直接熄焦,要消耗大量的水分,經-每濕熄1t蘭炭要消耗約0.2t熄焦水。
2水撈焦產生的大量蒸汽直接排入-,高溫蘭炭的顯熱也隨著蒸汽的排放被浪費掉。每產1t蘭炭消耗的熱量約為2.21~2.35gj,其中水撈焦浪費的熱量為1.05gj,約占總消耗熱量的45%。
3從炭化室推出的蘭炭,溫度為550℃左右,水撈焦時高溫蘭炭在水中急劇冷卻,蘭炭內部結構產生很大的熱應力,網狀裂紋較多,氣孔率-,因此其轉鼓強度較低,且容易碎裂成小塊。

4水撈焦時高溫蘭炭在水中冷卻,冷卻后的濕蘭炭需要加熱烘干,浪費了大量的煤氣。
5水撈焦過程中,高溫蘭炭與水接觸產生大量的酚、qing化合物和---合物等-,隨熄焦產生的蒸汽自由排放,-腐蝕周圍山西太原榆林藍炭多錢一噸設備并污染-。

為了在蘭炭內熱式直立爐生產過程中實現節水降耗、提高能源利用率、減少污染,國蘭蘭炭對水霧熄焦技術進行了研究,并在生產中得到推廣應用。生產實踐表明,采用水霧熄焦技術后,可節能10%,理論水耗可降低30%以上,成品蘭炭攜帶水可降低到5%以下,蘭炭收率將提高2.3%左右。如果計算用戶的運輸成本、節能效益和環境社會效益,經濟效益將更為明顯。另外,水霧熄焦可以-和提高蘭炭產品品質,帶來額外的收益。
水霧熄焦與水撈焦技術能耗對比
項目 |
年耗煤氣
/nm3·a-1 |
年耗水
/m3·a-1 |
年耗電
/kw·h·a-1 |
年維護費
/萬元 |
水撈焦技術 |
1.65*107 |
21000 |
301950 |
20 |
水霧熄焦技術 |
0 |
11250 |
182160 |
1.5 |
注:煤氣按0.05元/nm3計算,工業水按6元/t,電按0.5元/kw·h計算,年節約112.85萬元。
和---之所以在全國各地大力推廣使用蘭炭,是由于蘭炭本身的特性所決定的。蘭炭,也叫半焦,作為一種新型的炭素材料,蘭炭具有固定碳高、化學活性高、比電阻高、硫低、磷低、含灰分低、鋁低等“三高四低”的特性。蘭炭的熱值高,能夠滿足生產所需,而硫低則意味著蘭炭的性好,因而符合-。與同樣熱值高、性好的-煤相比,蘭炭燃燒充分,且成本只有-煤的1/2。
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