一臺采用siemens 3tt系統的數控銑床,在自動循環加工過程中,工件已加工完畢,工作臺正要旋轉,主軸還沒有退---,這時第二工位主軸停轉,自動循環中斷,產生報警f97“spindle1 speed not ok station2”和f98“spindle2 speed not ok station2”,表示第二工位兩個主軸速度不正常。但對主軸系統進行檢測并沒有發現問題。
為了確定故障原因,用機外編程器動態監視機床plc梯形圖的運行,根據邏輯關系進行檢查,后發現是第二工位的工件卡緊液壓壓力開關,e21.1在出現故障的瞬間其狀態發生變化,由“1”信號瞬間變成“0”信號,緊接著又變成“1”信號,e21.1接的是壓力開關p21.1,它的狀態變成“0”,信號指示工件沒有卡緊,所以主軸停轉,自動循環停止。由于工件的卡緊是由液壓來完成的,對液壓系統進行檢查,發現壓力有些不穩,對液壓系統進行調整,使之穩定,機床恢復了正常工作。這個故障的報警信息反映的是由于液壓不穩造成的主軸停轉的現象,而沒有反映液壓不穩的故障根源。
數控車床的安裝方法有哪些?安裝方法
1、起吊和運輸
機床的起吊和就位,應使用制造廠提供的起吊工具,不允許采用其他方法進行。不需要起吊工具,應采用鋼絲繩按照說明書規定部位起吊和就位。
2、基礎及位置
機床應安裝在牢固的基礎上,位置應遠離振源;避免陽光照射和熱輻射;放置在干燥的地方,避免潮濕和氣流的影響。機床附近若有振源,在基礎四周必須設置防振溝。
896數控車床,系統為fanuc0imatec,加工過程中x軸有時會出現411#報警,而且故障率越來越高。查閱fanuc維修說明書,411#報警是由于伺服移動誤差過大,即系統發出移動指令時,系統的位置偏差計數器0i系統的診斷號為300偏差值超過了系統參數0i系統為1828所規定的數值,系統發出報警。
查看診斷號300,發現數值非常大時系統就報警,因為x軸帶剎車,所以分析是剎車故障導致位置偏差值過大,測量x軸的剎車線圈電阻顯示正常,用示波器測量剎車的dc24v電壓時有時無,雕銑機維修電話,由于剎車是斷電剎車,因此當線圈沒有電壓時剎車起作用,雕銑機維修服務,從而導致報警,經過仔細檢查發現是供給剎車線圈電壓的dc24v中間繼電器底座有問題,雕銑機維修,導致接觸---,更換底座后,機床恢復正常。