蒸壓釜改造原因:(1)蒸壓加氣混凝土砌塊坯體切割后坯體上下兩面沒有去皮,在坯體豎切割過程中,為了不讓坯體受損傷,要留一部分邊角料,由于此時(shí)的坯體強(qiáng)度較低,人工無法去除,只能和成型加氣砌塊一起蒸壓,當(dāng)加氣砌塊蒸壓完成后再通-工對該底皮去除,這就存在底部余料和成型加氣塊一起蒸壓,延長了蒸壓時(shí)間,增加耗能和影響產(chǎn)能,蒸壓出釜后要進(jìn)行人工去底,增加了生產(chǎn)工序的工時(shí)與勞動(dòng)力成本。由于蒸壓后的底皮與側(cè)板粘性高,人工去底皮勞動(dòng)強(qiáng)度很大,尤其在夏季,出釜產(chǎn)品溫度在60℃以上,工人容易中暑。由于工人工作環(huán)境較為-。灰塵大,夏天溫度高,工人休息率高、流失率大,工人難管理。由此產(chǎn)生的問題是出釜工序的工人很難招聘,人員定員困難,影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
2)坯體上下兩面沒有去皮,厚度一般在20mm~40mm分別占成品體積的2.4%~4.8%,出釜后有一部分廢料可以經(jīng)破碎球磨回收利用,但增加了人工、能源和材料的消耗,加大了生產(chǎn)成本,重慶加氣混凝土設(shè)備,對于無法利用的那部分廢料,需要場地長期堆放,占用堆場。造成資源和能源浪費(fèi)。
(3)蒸壓加氣混凝土砌塊蒸壓后采用人工出釜。由于加氣砌塊在蒸壓后,坯體的橫向切割縫粘性比較高,工人只有用斧頭、鐵錘、撞擊分離后再用人工搬運(yùn)至托盤上,這樣就會(huì)造成加氣塊的二次破損,破損率達(dá)到2%~3%,還影響成品的整體外觀。
(4)蒸壓加氣混凝土砌塊在蒸壓后,采用人工出釜,每個(gè)班需要出釜工5~8人,兩班制生產(chǎn),出釜工共l0~l6人,按每個(gè)工人年薪7萬計(jì),年支付工人工資在70~112萬元,且生產(chǎn)效率低,理論每年可生產(chǎn)20萬m3,加氣混凝土設(shè)備市場價(jià)格,實(shí)際只能生產(chǎn)15萬m3,每年損失5萬m3加氣砌塊銷售量,直接影響年銷售額1200萬元。
泰安方盛加氣磚生產(chǎn)線具有以下特點(diǎn):
1、原料加工處理:-磨細(xì)生石灰、水泥、石膏、骨料砂或粉煤灰,使細(xì)度達(dá)到比表面積4000厘米2/克以上,促使更多的活性成分參加反應(yīng),提高蒸壓加氣磚砌塊的強(qiáng)度,而且由于-磨細(xì),原料配制的料漿富有粘度,對澆注的穩(wěn)定性有利。
2、plc自動(dòng)配料系統(tǒng):該自動(dòng)配料控制系統(tǒng),其操作簡單、界面清晰、智能化程度高且性能,系統(tǒng)配置簡單。
3、澆注工藝:采用固定澆注,模具移動(dòng)到澆注攪拌機(jī)下方,接受澆注后,自動(dòng)進(jìn)入能夠控制濕度和溫度的養(yǎng)護(hù)室,加速胚體的硬化。
4、切割系統(tǒng):切割機(jī)是加氣磚生產(chǎn)線中重要設(shè)備,是加氣磚生產(chǎn)線的中心環(huán)節(jié),也是歷來東岳技術(shù)中心研究改進(jìn)的重點(diǎn)。
短,加氣混凝土設(shè)備經(jīng)銷商,切割鋼絲-坯體,切割尺寸準(zhǔn)確。-縮短了現(xiàn)有生產(chǎn)周期,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。
5、蒸壓養(yǎng)護(hù)系統(tǒng):此工序蒸壓釜的選取正確與否,不僅關(guān)系到制品性能的好壞,也關(guān)系到生產(chǎn)效率的高低和能源的消耗。
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