---鋅閃蒸干燥機:
??使用閃蒸干燥機來干燥---鋅。具有雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機的優(yōu)點,可避免上述問題。
??作為閉路循環(huán),干燥介質(zhì)為惰性氣體。加熱后,與物料接觸,干燥物料通過旋風(fēng)分離器收集。惰性氣體進(jìn)入噴淋塔進(jìn)行冷卻和除濕,其他惰性氣體在此處加熱,并與濕物料接觸。
??與傳統(tǒng)干燥設(shè)備相比,采用閃蒸干燥機對物料進(jìn)行干燥,物料耗散少,熱效率提高;自動上料裝置,淄博干燥機,降低工人勞動強度。
?阿維菌素是常見的殺蟲劑。我公司在干燥機行業(yè)方面有豐富的經(jīng)驗,曾為國內(nèi)多家工廠設(shè)---產(chǎn)過閃蒸干燥機。在干燥過程中,閃蒸干燥機用于干燥和脫水。閃蒸干燥機是我公司生產(chǎn)的一種熱風(fēng)干燥機,具有干燥速度快、效果好等特點。
??采用閃蒸干燥機對阿維菌素進(jìn)行干燥,干燥過程僅需5-8秒,所得粉末的含水量低于3%干燥設(shè)備進(jìn)氣溫度和空氣溫度調(diào)整,以進(jìn)一步降低水分含量,粒度分布均勻,細(xì)度較好。
為解決化學(xué)工行業(yè)中粘性膏狀及假性塊狀物料的干燥問題,1970年成功研制旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機。但是“70”型旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機有許多不足之處,主要是粉末容易進(jìn)入高溫區(qū),極易造成物料過熱凝聚而變質(zhì),旋轉(zhuǎn)部件的機械穩(wěn)定性差。1978年對“70”型進(jìn)行了改造,“78”型雖然有較大的進(jìn)步,但也存在粉末床層不穩(wěn)定,出口溫度和產(chǎn)品殘余水份波動等特點。1983年又對“78”型進(jìn)行了一次大的改進(jìn),F(xiàn)在我們所見到的旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機基本多是經(jīng)過2次大改進(jìn)的機型,稱之為“83”型,該機結(jié)構(gòu)相比前兩種有如下優(yōu)點:干燥室底部設(shè)置倒錐型結(jié)構(gòu),使熱空氣流通截面至下而上不斷擴(kuò)大,底部氣速高,上部氣速低,從而下部大顆粒與上部小顆粒都能處于---的流化狀態(tài)。倒錐結(jié)構(gòu)還縮短了攪拌懸臂軸的長度,增加了運行的穩(wěn)定性和---性。軸承設(shè)在機外避免了長期在高溫區(qū)工作,延長了工作壽命。濕物料在被攪拌齒分散和破碎的同時,又被甩向器壁,粘結(jié)在內(nèi)壁上,攪拌齒頂端設(shè)有刮板,能及時刮掉粘結(jié)在內(nèi)壁上的物料,同時高溫區(qū)內(nèi)壁設(shè)置夾套水冷,防止物料過熱變質(zhì)。干燥室上部設(shè)有分級環(huán),其主要作用是使物料較大的顆粒和未干物料與合格產(chǎn)品分離,擋在干燥室內(nèi),能有效的---產(chǎn)品的粒度和水份要求。連續(xù)化操作,石墨連續(xù)干燥機,加料量、進(jìn)風(fēng)溫度、出風(fēng)溫度及顆粒粒度可在一定范圍內(nèi)自由調(diào)節(jié),從而---干燥產(chǎn)品各項指標(biāo)。干燥系統(tǒng)為封閉式,而且在微負(fù)壓下操作,粉塵不---,保護(hù)生產(chǎn)環(huán)境,安全衛(wèi)生。設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,淀粉連續(xù)干燥機,占地面積小,集干燥、破碎、分級為一體,是流化技術(shù)、旋流技術(shù)、分級技術(shù)、噴動技術(shù)及對流傳熱技術(shù)的優(yōu)化組合,---的簡化了生產(chǎn)工藝流程,節(jié)省了設(shè)備投資和運轉(zhuǎn)費用。
1、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品含水量高。
分析原因:排風(fēng)溫度太低。
處理方法:減少物料進(jìn)量,提高排風(fēng)溫度。
2、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品含水量低。
分析原因:排風(fēng)溫度太高。
處理方法:加大物料進(jìn)量,降低排風(fēng)溫度。
3、故障現(xiàn)象:混合溫度下降過快,產(chǎn)品排出量變小或沒有排出。
分析原因:1物料進(jìn)量太大,草酸鈉連續(xù)干燥機,不能充分蒸發(fā);
2進(jìn)風(fēng)溫度瞬間下降;
3物料水份含量大。
處理費方法:1減少物量;
2提高進(jìn)出口溫度合適;
3調(diào)整進(jìn)風(fēng)口溫度及加料速度;
4重新設(shè)置進(jìn)料參數(shù)及風(fēng)機風(fēng)量。
4、故障現(xiàn)象:蒸發(fā)量降低、產(chǎn)量變小。
分析原因:1整個系統(tǒng)的空氣量減少;
2熱風(fēng)的進(jìn)口溫度偏低;
3設(shè)備存在漏風(fēng),壓縮空氣壓力降低;
4高壓脈沖袋式除塵器可能時間未清理造成堵塞。
處理方法:1檢查離心風(fēng)機的轉(zhuǎn)速是否正常及風(fēng)口的出口蝶閥位置是否正確;
2檢查蒸汽壓力是否降低、空氣過濾器和加熱器管道是否堵塞;
3檢查設(shè)備個組件連接是否密封,清洗除塵布袋或更新布袋
4提高壓縮空氣壓力。
5、故障現(xiàn)象:產(chǎn)成品雜質(zhì)過多
分析原因:1空氣過濾器效果欠佳,積粉混入成品;
2設(shè)備清理不,原料純度不高。
處理方法:1更換或清洗過濾器,檢查熱風(fēng)入口是否有焦粉情況;
2重新清洗設(shè)備,檢查原料純度。
6、故障現(xiàn)象:主機電機振動過大或產(chǎn)品太粗
分析原因:1攪拌電機運轉(zhuǎn)不正常,電機皮帶磨損---;
2主機內(nèi)存在堵塞,加料速度突然提高 。
處理方法:1開啟攪拌機,更換電機皮帶,停機檢查;
2調(diào)整加料速度。
7、故障現(xiàn)象:產(chǎn)品效率低跑粉損失過多
分析原因:1旋風(fēng)分離器效果差;
2除塵布袋安裝處有松動;
3高壓沖脈袋式除塵器內(nèi)布袋有破損。
處理方法:1檢查旋風(fēng)分離器是否因敲擊、碰撞變形;
2提高旋風(fēng)分離器進(jìn)出口的氣密性,檢查其內(nèi)壁及出料口是否有積料堵塞現(xiàn) 象;
3檢查除塵布袋安裝是否松動、布袋有無破損;
4更換高壓沖脈袋式除塵器。