蝸殼優化對風機金屬葉輪穩定運行的影響
蝸殼是離心風機金屬葉輪的重要組成部分。它可以通過導流與擴大壓力來提高離心風機的效率。蝸殼入口氣流由于受到蝸殼流動不對稱的影響,導致分布不均的現象發生。這種分布不均勻的現象會直接堵塞葉輪出口,從而使葉輪發生周期性的加速或減速,進而降低離心風機的工作效率,縮小了風機工作的范圍,影響了金屬葉輪的平穩運行。因此在蝸殼的優化設計過程中必須將蝸殼寬度對流場的影響考慮在內,合理設計外殼的寬度,降低對流場的影響。從而---金屬葉輪的平穩運行。
電機優化對風機金屬葉輪穩定運行的影響吸油煙機、空調系統等設備空間較小,為了節省空間,一般會使用內藏電動機設備。內藏電動機的長度、頭部傾角等在一定程度上影響著風機性能和噪音。對內藏電動機的形狀設計不當會增加金屬葉輪內部的流動損失,從而導致噪聲增大,離心風機性能降低。電動機的軸向長度和氣流的排擠率呈正相關的關系。葉輪進口處的流道變窄會使前盤處脫流區域變大,從而導致金屬葉輪內部損失增加。因此,在設計電機形狀時,應充分考慮電機形狀對葉輪內部流動的影響,從而提高金屬葉輪的穩定性,---離心風機的性能。
風機管道共振和檢查處理措施
風機的進出口管段風速---,高速穿行的風會擾動管道,使管道發生共振。一般情況下,風機進出口管是靠法蘭和葉輪殼體剛性連接的,管道的振動必然傳到殼體上,而殼體通常和軸承座相連,殼體振動又引起軸承座振動,終導致致整臺風機發生振動。此類振動的預防處理措施為:
1檢查風機殼體,4-7---機,如殼體存在裂紋的或磨損及其腐蝕---的,應加固或整體更換;
2在振動比較明顯的管段上加裝管道減震器,使管道與風機殼體呈柔性連接,減小或緩沖振動。常用的管道減震器,如ktx 可曲繞橡膠接頭,即管道減震器,一般安裝于靠近風機出口端,8-3---機,減震效果比較明顯。另外,有些管道補償器如填料式補償器、波形補償器也可以起到減震作用;
3在條件允許下可優化出口管道,一般來說,彎頭處更容易發生擾動管道而造成振動的現象,所以風機出口段宜有不小于5 m 的直段,以減少出口阻力損失,達到順暢輸送介質的目的;
4進口調節閥宜優先選用葉片閥,它在工作時能實現管道內輸送介質的均勻分布,9-16風機,防止產生劇烈渦流而發生振動。上文闡述的引起風機振動的因素只是本人原所在企業常見的,當然不排除其他類型的風機會有其他的因素。在實際工作中,不能孤立、片面地把振動的原因歸結于某一項因素,也有可能是這四種因素共同作用的結果。因此,在分析風機振動故障時,應該根據振動特征具體分析,事實求是地綜合考慮,只有這樣,才能準確、快捷地找出振動原因,消除振動故障。
風機葉片吸力側形成的低能流積聚的“尾跡區”,形成“射流-尾流”結構。加進氣箱后,風機葉輪尾緣處的“尾跡-射流”的---,風機模型尾跡區占了比較大的空間,減少了風機流道有效面積。在小流量區,風機內部的流場分布發生偏心現象(c 處),葉輪流道e 側,氣體比較充實,濰坊風機,葉輪流道f 側氣體分布較差,與原始風機內部流場分布相比,其風機葉輪流道的充盈性差。離心風機的效率曲線如圖6,無進氣箱情況下在流量為2.82kg/s,壓力為3 106.23pa 時,達到較率68.64%;加進氣箱后在流量為1.68kg/s,壓力為2 775.54pa,達到較率59.45%,通過與原始風機對比可知,加進氣箱后其較率降低8.19%。同樣由圖6 效率曲線對比圖可知,加進氣箱后風機整體效率降低,與原始風機相比其區域比較窄,縮短了工作區域,且加進氣箱后較優工況點向小流量區偏移。加進氣箱后,離心風機的全開流量降低,與無進氣箱相比,流量降低了16.9%。由圖7 可知,加進氣箱不僅降低了風機的全開流量,其全壓也有所減少。風機性能測試采用c 型試驗裝置對帶進氣箱的離心風機進行了性能測試,測試標準按gb/t 1236-2017《工業通風機用標準化風道進行性能實驗》執行。