吊車中心旋轉接頭密封部位怎么修復
吊車在使用中出現回轉支承---泄漏液壓油的現象。開始漏油不很---,繼續使用約半年后,漏油現象日趨---,發展到每天漏幾千克液壓油的程度。
吊車回轉支承部位上下車均為封閉結構,無法直接觀察到泄漏點。在排除了各管接頭漏油的可能性后,故障點集中到回轉減速器和中心旋轉接頭上。如果回轉馬達軸端密封和回轉減速器輸出軸端泄漏,或中心旋轉接頭漏油,都可能導致回轉支承與下車平臺構成環形槽中充滿液壓油。出現從回轉支承與上車的連接縫隙間漏油的情況。
先檢查吊車回轉減速器內的潤滑油,沒有出現增多或減少的現象,說明故障部位后拆下中心旋轉接頭,解體后發現其端的密封部位有銹蝕和磨損,經檢測,磨損---達0.4~0.5mm,且表面凹凸不平,已無法---正常密封。
如果更換吊車中心旋轉接頭總成,經濟成本顯然---,經研究決定采取簡便可行的修---案。
吊車修復時,將中心旋轉接頭套芯已磨損部位按車去,另加工一鑲嵌套與其焊接,焊接時應---焊縫處密封嚴實不出現滲漏。將鑲嵌套密封工作部位表面磨至原尺寸,為滿足表面硬度和防銹蝕要求,精磨后好的鍍鉻,裝配時更換全部磨損的密封圈。裝配后試機,漏油現象消除。
吊車在工作時,各零部件的溫度都有正常范圍,作業期間要注意觀察,在12噸汽車吊工作期間,液壓缸為何會出現不穩定的情況呢,一起了解下吧。
1、液壓泵或液壓缸進入空氣
空氣壓縮或膨脹會造成活塞滑移或爬行。排除措施是檢查液壓泵,8噸吊車價格,設置專門的排氣裝置,快速操作全行程往返數次排氣。
2、液壓缸內部澀滯
液壓缸內部零件裝配不當、零件變形、磨損或形位公差超限,動作阻力過大,使液壓缸活塞速度隨著行程位置的不同而變化,出現滑移或爬行。原因大多是由于零件裝配差,表面有傷痕或燒結產生的鐵屑,使阻力增大,速度下降。解決方法是重新修理或調整,更換吊車損傷的零件及清理鐵屑。
3、吊車潤滑---或液壓缸孔徑加工超差
因為活塞與缸筒、導軌與活塞桿等均有相對運動,如果潤滑---或液壓缸孔徑超差,就會加劇磨損,使缸筒中線直線性降低。這樣活塞在液壓缸內工作時,摩擦阻力會時大時小,產生滑移或爬行。排除辦法是先修磨液壓缸,再按配合要求配制活塞,12噸吊車多少錢一輛,修磨活塞桿,配置導向套。
在吊車整個作業過程中,要注意觀察吊物和周圍情況,出現問題及時發出信號,使用吊車長期不清理,16噸吊車多少錢一臺,容易造成堵閥現象,湖北吊車,吊車生產廠家分享下解決方法。
1、清洗轉向左邊的先導閥,停止發動機,卸下操作臺,將先導閥上面的大螺母卸下,取出元件,從上面用螺絲刀輕輕按幾下,如果下面有液壓油翻出,這樣說明清理好了。
2、吊車的油孔內有堵塞處,用鋼絲清理內部異物。
3、殘留在閥內的異物,可用手搖柴油機,帶動油泵工作,利用流出的液壓油,將異物沖出。
4、油口通暢后,將所有元件按先后順序安裝后好就可以了。