該---設備焊接產品為鋼制輪輞內圈,焊接工件如圖 1 所示。要求將雙側外圈翻邊牢固焊接于輪輞內側,此處焊接空間狹小且位于輪輞內部,對焊縫要求高。傳統工藝中由操作者使用通用縫焊機手工焊接。焊接時操作者視角局限,且焊接空間不足,導致焊接效率低下且合格率低,難以適應-生產。傳統工藝中由操作者使用通用縫焊機手工焊接。焊接時操作者視角局限,且焊接空間不足,縫焊機,導致焊接效率低下且合格率低,難以適應-生產。
本設備運動系統的---是基于計算機標準總線的運動控制卡,它是利用工業計算機硬件和操作系統,并結合用戶開發的運動控制應用程序來實現,具有高速的處理能力。因此我們選用工控機作為上位機,縫焊機視頻,并采用 c# 開發控制界面,利用 pci插槽內插入安川運動控制卡的方式,通過 miii 總線與伺服通信。
為---管殼與蓋板的對位精度小于 50 μm,蓋板的定位與放置就是關鍵工序。蓋板的定位精度由機械---,蓋板的拾放機構扭矩較大,動作頻率較快,因此我們選用直驅電機帶動點焊頭旋轉,進行蓋板的拾放和點焊。
為了驗證自動對位機構能否解決手動對位存在的缺陷,我們選取了一組 2 mm×2.5 mm 產品進行試驗,將對位精度和對位時間和氣密性等指標進行了對比,如表 2 所示,從對比結果可以看出自動20%或者 20×10-6取兩者中較大值,其精度滿足變壓器健康監測的要求。
此外,還對系統進行了長期穩定性測試,將氫氣傳感器長期放置在固定氫氣濃度為 150.92*
-6的變壓器油中監測系統的輸出,自動直縫焊機,監測時間為20 d,結果如圖 8 所示,系統顯示濃度值為 138×10-6左右,縱縫焊機,輸出穩定,波動小于 5×10-6,不存在單向漂移問題,結果表明系統長期穩定性好。